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熱電阻故障的分析及處理方法

2023年01月05日

熱電阻常見故障與處理

故障征象:熱電阻輸出電阻值偏低

故障緣故原由:熱電阻局部短路或熱電阻絕緣能力降低

處理方法:替換熱電阻或通過清洗烘干進(jìn)步電阻絕緣能力

故障征象:熱電阻偏高或無限大

故障緣故原由:熱電阻接線端子接觸不良或熱電阻內(nèi)部或引線斷開

處理方法:擰緊接線端子或替換電阻體

故障征象:溫度表現(xiàn)值不穩(wěn)固

故障緣故原由:熱電阻接線端子接觸不良或絕緣能力降落

處理方法:擰緊接線端子或清洗烘干電阻體進(jìn)步其絕緣性能

故障征象:熱電阻阻值和溫度關(guān)系有轉(zhuǎn)變

故障緣故原由:熱電阻絲材受腐蝕變質(zhì)

處理方法:替換全新熱電阻

故障征象:與熱電阻配套的表現(xiàn)儀表指示負(fù)值

故障緣故原由:表現(xiàn)儀表與熱電阻接線有誤或熱電阻短路

處理方法:入接線錯(cuò)誤改正接線;熱電阻短路則替換熱電阻、增強(qiáng)絕緣

熱電阻故障實(shí)例分析

1、測(cè)量示值偏高

①空分裝配測(cè)量空壓機(jī)軸溫的Pt100鉑電阻,二次儀表為數(shù)顯表ZY-C801-01-08-HL-N-T,經(jīng)常發(fā)生指示偏高的征象

故障檢查、分析:Pt100鉑電阻在現(xiàn)場(chǎng)采用三線制連接,A、B之間接電阻體,B、C之間短接,當(dāng)A線接觸不良時(shí),阻值變大,溫度指示偏高,B或C線接觸不良時(shí),溫度指示會(huì)偏低。

故障處理:重新緊固現(xiàn)場(chǎng)的A端子及儀表上的A端子。消弭溫度指示偏高的征象。

②工藝操作人員反映裝配溫度點(diǎn)指示比現(xiàn)實(shí)值高

故障檢查、分析:測(cè)量阻值,參考溫度對(duì)照表,紹興中儀的溫度變送器正常,將Pt100電阻體拆下檢查,使用萬用表測(cè)量電阻體有斷路征象,電阻體斷路導(dǎo)致電阻過大,使溫度點(diǎn)指示zui大。

故障處理:替換新鉑電阻元件后指示恢復(fù)正常。

溫度變送器與熱電阻可構(gòu)成一體化溫度變送器

③合成氨裝配一測(cè)量0~200℃的一體化智能溫度變送器,指示偏高于現(xiàn)實(shí)溫度

故障檢查、分析:該變送器一次元件為Pt100,采用三線制連接,分析指示偏高重要有以下三種緣故原由:一次元件超差、智能溫度變送器超差、線路阻值高。經(jīng)校驗(yàn)一次元件合格,智能溫度變送器合格,在測(cè)量線路阻值時(shí),發(fā)現(xiàn)B、C線阻值超過正常阻值。

故障處理:把各接線端子重新緊固后,故障消散。

④某裝配工藝反映點(diǎn)表現(xiàn)信號(hào)時(shí)而zui大時(shí)而正常

故障檢查、分析:分析是接觸不好,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)各點(diǎn)重新進(jìn)行了接線、緊固處理,表現(xiàn)正常。過一天又出現(xiàn)此征象,于是對(duì)電纜進(jìn)行了校線,發(fā)現(xiàn)電纜時(shí)通時(shí)斷,后經(jīng)查找發(fā)如今一低處穿線管內(nèi)有斷線處,因測(cè)溫點(diǎn)在室外,雨水順導(dǎo)線流入穿線管低處,又因?yàn)槟昃茫e水加老化腐蝕導(dǎo)線斷路,當(dāng)對(duì)接點(diǎn)重新接線時(shí),碰動(dòng)斷點(diǎn)接上,指示正常,再有振動(dòng)又?jǐn)嚅_,指示又zui大,如許反復(fù)出現(xiàn)指示不正常征象。

故障處理:對(duì)此處進(jìn)行了替換后恢復(fù)正常。

⑤某石化裝配100#溫差指示偏高

故障檢查、分析:測(cè)量氧氣混合站前后的溫度差,兩套體系前后兩對(duì)測(cè)溫點(diǎn)位置特別很是接近,正常都指示-1℃左右,此時(shí)TDI108指示0.6℃,指示正值是不吻合工藝條件的,由于氧氣混合站出口溫度應(yīng)比入口溫度略低,通常應(yīng)該為1℃左右。首先檢查現(xiàn)場(chǎng)測(cè)溫元件的接線端子,發(fā)現(xiàn)端子上有銹痕,由于測(cè)溫元件是熱電阻,端子上有銹痕,使接觸電阻變大,直接影響了測(cè)量效果,防爆密封接頭密封不嚴(yán),接線盒蓋密封不嚴(yán)是導(dǎo)致端子上有銹的重要緣故原由。

故障處理:處理后,指示正常。

2、測(cè)量示值偏低、不穩(wěn)、不變

①加氫溫度指示指示不穩(wěn),數(shù)值偏低

故障檢查、分析:經(jīng)檢查是熱電阻接線端子與卡件處接觸不良引起的。

故障處理:用螺絲刀重新刮新并緊固后正常。

②裝配加熱器E401入口溫度工藝反映指示值比現(xiàn)實(shí)值低

故障檢查、分析:溫度變送器確認(rèn)沒有題目,檢查電阻體珍愛套管發(fā)現(xiàn)內(nèi)有金屬屑、灰塵。

故障處理:清理珍愛套管內(nèi)的雜物,處理后指示正常。

③水汽循環(huán)水氮?dú)鉁囟戎甘静▌?dòng)

故障檢查、分析:溫度波動(dòng)緣故原由一樣平常是因?yàn)樵奖憩F(xiàn)儀表部分各端子連接不好造成的,檢查一次測(cè)溫元件,發(fā)現(xiàn)故障緣故原由為一次測(cè)溫元件與連接導(dǎo)線之間的端子排螺釘松動(dòng)造成溫度指示波動(dòng)。

故障處理:緊固螺釘后,指示正常。

④硝酸782工號(hào)漂白塔溫度指示不準(zhǔn)

故障檢查、分析:通過測(cè)量熱電阻的電阻值發(fā)現(xiàn)盤后值與現(xiàn)場(chǎng)值差距較大,發(fā)現(xiàn)盤后接線端子的接觸不是很好,電阻較大。

故障處理:重新對(duì)端子進(jìn)行接線,示值正常。

⑤加氫車間用于測(cè)量二級(jí)冷卻器溫度,在前一段時(shí)間工藝檢修冷卻器后出現(xiàn)指示溫度只在-3~2℃之間轉(zhuǎn)變,而現(xiàn)實(shí)溫度應(yīng)該在18℃左右,指示偏低故障檢查、分析:一樣平常出現(xiàn)此類征象多為元件偏差大或元件一次檢測(cè)部分接觸水分,造成指示有誤的征象。將一次元件從珍愛套管中掏出,發(fā)現(xiàn)檢測(cè)部分浸有水分,判斷元件套管漏或進(jìn)水,但因?yàn)樗鶞y(cè)量介質(zhì)為硝基苯,所以套管未漏,是因?yàn)闊犭娮杞泳€盒密封不好造成元件套管進(jìn)水,因?yàn)樗膶?dǎo)熱比金屬慢且起到降溫作用,導(dǎo)致指示偏低。

故障處理:將套管內(nèi)水分去除后指示正常。

⑥質(zhì)料車間55#庫24罐溫度指示不變

故障檢查、分析:溫度不變故障多為元件故障、溫度變送器故障兩種緣故原由。檢查一次測(cè)溫元件,正常。在現(xiàn)場(chǎng)用標(biāo)準(zhǔn)電阻箱加0-100℃的電阻信號(hào),表現(xiàn)儀表仍無轉(zhuǎn)變,但在控制盤后,溫度變送器輸人端檢測(cè),有信號(hào)轉(zhuǎn)變。在溫度變送器用標(biāo)準(zhǔn)電阻箱加O-100℃的電阻輸入信號(hào),表現(xiàn)儀表無轉(zhuǎn)變,且表現(xiàn)儀表檢查正常。判斷故障點(diǎn)在溫度變送器處,對(duì)溫度變送器進(jìn)行校驗(yàn)檢查時(shí),溫度變送器量程板損壞。

故障處理:替換量程板,故障征象消散。

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